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提升机尾轮轴承及配重的改造

2010-04-28

作者:孟庆杭
(华润水泥厂有限公司)
  1 提升机尾轮存在的问题
  我厂2条水泥生产线共有5台提升机,虽然提升机的规格、提升链形式不同,但尾轮轴承都是调心滚动轴承。从提升机的运行状况看,均存在尾轮轴承区域密封效果差、检修复杂、磨损快的问题。
  以包装系统一台NSE300×23板链式提升机为例。因斜槽给料不均匀,瞬间物料大,尾部轴承区底部出现积灰。由于积灰无法排出,逐渐被压实,Z后将轴承座垫起,尾轮失去张力,料斗摆动撞壳体。每次处理要拆开边板往外清理积灰。润滑油脂密封失效,滚珠轴承内进灰加速磨损,致使轴承更换频繁。
  提升机尾轮结构及积灰状况见图1。

  图1 改造前提升机尾轮结构及积灰状况

  2 尾轮的改造
  2.1 改造配重结构
  原提升机尾轮轴承座有2个作用,其一是链轮定位,使链轮轴在轴承内自由转动,并沿轴承座上规定的滑道上下浮动,防止链轮前后左右摆动;其二是传递配重,配重箱体与轴承座联接,通过轴承传向链轮,起到张紧作用。尾轮轴承座在传递配重时,负荷增大,再加上环境差、密封困难,轴承磨损加剧。
  如果不让轴承座传递配重,只起定位作用,则可改善轴承的受力状况,我们把配重箱去掉,在链轮轴上加2只250kg的铸铁配重轮,和原配重箱同重,使配重直接装在链轮轴上,传递张紧力。
  2.2 改造轴承装置
  由于轴承座在灰中运行,如用滚动轴承,需要考虑密封、加油润滑等问题,而用敞开式滑动轴承,可不需密封、加油润滑。因此,尾部链轮轴承改用轴套式滑动轴承,把轴承座区与物料区的隔板去掉,使轴承座与积灰均处于料斗运行区,解决了轴承座区积灰排不出问题。在轴承座下方开1条宽25mm沿轴套方向的长形孔,便于轴承座内排灰。改造后的滑动轴承是无油润滑的,为延长轴套和轴承座的使用寿命,要尽量减轻轴承座质量,并将其制成方形,机壳上定位轴承座的轨道缩窄,宽度与轴承座宽度相配。
  改后尾轮结构及积灰见图2。

  图2 改造后提升机尾轮结构及积灰状况

  改造后,试机运行平稳,尾轮轴承无需加油润滑,降低了维护费用,设备运转率由改前84%提高到96%。该提升机运行1年来尾轮无任何故障。
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